Travaux d’étudiants
J.18 (dernier jour du stage)
Ce matin mauvaise surprise !
La buse c’est bouchée !!! Impossible de retirer le plastique durci à l’intérieur ! Nous avons testé plusieurs moyens pour extraire le plastique : aiguille, briquet... mais rien à faire !
Au bord du désespoir nous avons fini par utiliser le fer à souder et oh miracle ça a marché !

Mais c'est le début des catastrophes !!


Cependant, le port USB étant trop puissant nous avons cramé la partie inférieur de la carte Arduino.
Miracle, comme nous avions eu des retards de livraisons nous avions commandé une autre carte Arduino. Donc, grâce à ces anciennes difficultés nous en avons une deuxième !

Malgré tous ces rebondissements nos angoisses se poursuivent, les deux drivers des axes X et Y ont fini par cramé car ils étaient trop vissés. Donc, faites attention à l'intensité de la vise sur les fils qui pourrait anéantir 5 semaines de travail.

C'est la fin de notre stage, la fin de la reprap. Attendons un miracle pour la semaine prochaine grâce aux deux nouveaux drivers commandés...
J.17
- Dans un premier temps, nous avons changé la buse et nous l'avons mise parallèle aux deux tiges filetées car elle ne passait pas (elle était trop grande) quand la buse était perpendiculaire à elles ;
- Puis, nous avons cherché à alléger les contraintes sur l'axe X :
Pour cela, nous avons enlevé les platines (le moulage) ;
- Ensuite nous nous sommes occupé de l'extruder : nous avons consolidé l'accès aux fils qui partaient dans tous les sens ;
- Nous avons terminé cette journée sur une note très encourageante avec un test réussi de la machine ! Une pièce confectionnée devant nos yeux ébahis !!!
Ci-joint une vidéo du "chef-d'oeuvre" : (…)
Côté com' : une avancée également très encourageante au niveau de la notice de montage …. La partie châssis est terminée et nous nous sommes occupés de rapatrie Extrudeur et Moteur !

La machine fonctionne !
1ère pièce confectionnée…un cube "parfait" !

J.16


- la vérification de la soudure de chaque fil ;



Partie informatique (logiciels) :
- on a utilisé le logiciel arduino version 023 pour uploader le firmware "sprinter" préalablement téléchargé ;
- on a trouvé pronterface, un logiciel dont l'interface et le fonctionnement sont plus simple à comprendre que replicator G. ;
- on a commencé à éditer le firmware pour rentrer les caractéristiques propres à notre reprap ;
- ATTENTION, ne pas oublier de "uploader" le firmware dans la carte arduino après chaque modification.


J.15
Nous posons le capteur de fin de course, qui permet, premièrement de couper le moteur (= impose une limite aux axes) et deuxièmement permet de mettre la buse en position parking (= quand la buse est à l'origine donc au point 0 sur les 3 axes x, y, z).

Mais nous remarquons que le support de l'extruder a été mal consu la fois précédente, nous obligeant donc à usiner le nouveau support (percer les trous aux bons endroits cette fois) avant de le placer.


Nous avons choisi de ne pas coller l'extruder et de n'utiliser que des visses et des cales car cela facilite l'accès aux pièces lorsque celles-ci seront usagées après une utilisation intensive.

J.14







Le facebook, lui, reste à jour.
J.13

Nous branchons les fils un par un au moteur pas à pas .








J.12
Nous plaçons la plaque chauffante (rouge) sur une plaque en aluminium, qui sert à absorber la chaleur pour ne pas entrer en contact avec la plaque de bois. Un ressort entre les deux plaques permet de régler précisément le niveau.


Nous posons la courroie pour l'axe X sur les deux roulements à billes et nous la fixons sous la plaque de bois grâce à deux petites pièces en bois.

L'après midi nous branchons la LED rouge. Celle-ci sert à prévenir l'utilisateur lorsque la plaque est en chauffe! Attention "signal d'alarme" quand elle est allumée !

Les tiges filetées et les guides que nous avons fabriqués sont mis en place pour l'axe Y, puis nous passons un certain temps à les calibrer.

Nous finissons la journée par chercher un moyen de mettre en place l'extruder.


En com' nous poursuivons notre route sur l'information ! Retrouvez notre actualité sur: http://www.wix.com:80/atelierreprap/atelier-reprap
J.11
Aujourd'hui nous avons installé les plateaux,

mis en place la courroie, mais surtout nous avons branché les moteurs Y et Z et créé un nouvel axe.

Nous avons également percé et placé les supports des moteurs de l'axe Z (petites pièces en bois).
Tout "roule"….
Un peu d'électronique……


Sur le site, le mode d'emploi a entièrement été revisité car la reprap avait dûe être recommencée quelques jours plus tôt.
Suivez la bonne humeur de nos stagiaires (et accessoirement apprenez à mouler) à travers une nouvelle vidéo publiée ci-après : "…"
Côté com' nous restons "connectés" avec des mises à jours récurrentes sur Tweeter et Facebook !

J.10

Enfin fini ! Nous commençons à placer la "heated bed" : la plaque chauffante. Pour cela nous perçons les quatre guides ( qui remplacent une quantité de roulements à billes). Les ennuis continuent, nous perdons encore du temps!!! Voilà qu'il nous faut démonter les tiges de l'axe X que nous avons calibrées à l'instant pour placer nos guides percés!

Nous finissons cette longue journée peu productive par des réflexions sur la façon dont nous pouvons fixer le support des moteurs pas à pas au niveau de l'axe Z.
J.9
Ce matin l'équipe est ultra motivée et le travail démarre au quart de tour !!!


Au programme montage de la structure pour la deuxième Reprap ! Nous avons enfin toutes les pièces et les sites pour nous aider à monter, le vrai travail peut commencer.


Nous assemblons, en premier, les structures triangulaires. Nous devons faire très attention et vérifier que tous les cotés soient de longueurs parfaitement identiques au millimètre près. De très nombreuses mesures sont conseillées.


Une fois les structures finies, nous assemblons les deux triangles avec des tiges filetées, qui seront utilisées pour l'axe X et rajoutons à ce niveau, les pièces nécessaires pour la suite .


Nous finissons par poser les tiges et les pièces de l'axe Z. Là, un gros travail d'ajustement et de vérifications des parallélismes va débuter, s'ils ne sont pas exactes, cela aura un impacte néfaste sur l'impression.


Nous recevons des visiteurs de derniers semestre!!!

Avec Marc, un ami d'Olivier venu nous donner un coup de main, un autre groupe prend un cours d’électronique ! Ils vont alors se rendre compte que l’alimentation envoyée du Canada ne marche pas !!! Une course pour trouver un magasin d’électronique près du siège social de l'atelier Reprap ( salle info de l'ESA) va débuter !!! Mais heureusement cela fut productif et nous avons fini par en trouver une.



En communication, le travail quotidien de mise à jour continue et le compte rendu de chaque jour se poursuit.


LA REPRAP !!!


